堅持小改小革、降本增效是文豐主區(qū)煉鐵廠燒結(jié)一直保持的優(yōu)良傳統(tǒng)。自公司強(qiáng)化成本意識以來,在確保生產(chǎn)有序進(jìn)行的基礎(chǔ)上,燒結(jié)分廠積極鼓勵每一位員工結(jié)合自身崗位實際情況,開動腦筋,提想法、出方案,制定小改小革獎勵辦法,一點一滴降成本,一分一厘增效益。
燒結(jié)2#單輥破碎機(jī)是燒結(jié)的主要工藝設(shè)備,因燒結(jié)礦溫度長時間高于900℃以上,其錘頭磨損特別嚴(yán)重。
2#單輥破碎機(jī)成為了燒結(jié)設(shè)備運行的短板,其上一共36個錘頭,每次檢修都要圍繞這些錘頭做大量的工作,停機(jī)12個小時才可以補(bǔ)焊處理4-5個錘頭。一臺單輥破碎機(jī)最短不到三個月錘頭就幾乎全部磨損掉,不能再正常使用。最長時間也是通過檢修時補(bǔ)焊錘頭,才可以使用6個月以上。前期購買的部分錘頭,使用效果良好,但價格昂貴2758.62元/件,維修、備件費用高,不但限制了檢修周期,而且增加了成本消耗。
為了降低2#單輥破碎機(jī)錘頭的磨損,提高2#單輥破碎機(jī)的壽命,延長其檢修周期,降低機(jī)物料消耗,在廠領(lǐng)導(dǎo)的組織下,燒結(jié)設(shè)備、維修部門技術(shù)精英對2#單輥破碎機(jī)錘頭展開技術(shù)攻關(guān)行動。
經(jīng)過多次試驗、研究和討論,分廠利用軋鋼自產(chǎn)錳板做母材,由維修工段使用選購的堆焊焊條自制成錘頭,成本大大降低,經(jīng)運行試驗后效果良好,每年備件費用可節(jié)省大筆開支。
通過群策群力大膽技改,不但達(dá)到了使用效果,而且大大縮短了檢修時間,同時將2#單輥破碎機(jī)的使用壽命提高到了1年以上。
小改小革卓有成效。實施精細(xì)化管理,從思想上切實增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,集思廣益,深挖內(nèi)潛,主區(qū)燒結(jié)在控制成本求創(chuàng)新謀發(fā)展的路上從未止步,并且根據(jù)實際改造效果對參與技改的人員給予獎勵。通過對設(shè)備、工藝、安全和環(huán)保等各方面的技術(shù)改造,充分激發(fā)了員工的工作熱情,帶動全員積極參與其中,切實為公司降本增效、更快更好地發(fā)展貢獻(xiàn)出智慧和力量。